由于投資有限和時間緊,生產線的主體由專業設備公司承建,而電鍍槽的供電、鍍液過濾等由該企業的機修人員承擔。 河南滾掛鍍生產線小編建議完工后,利用原生產線上各工序的處理溶液,并添加不足部分后即投入了生產。
二、故障分析及處理
1故障現象生產線上采用氯化鉀鍍鋅,起初的兩天,鍍層亮度不太好,存在少量的輕微細點。由于電鍍的產品主要是一些線材、管材、窄板材加工成的支架、筐架類的鍍件,對外觀的要求不高,所以客戶沒有反映不好。
請添加劑供應商取樣分析、試驗,反饋正常。線上的師傅按習慣增加了光亮劑,下班后保持了連續過濾。第三天電鍍一些平板型的鍍件,但鍍層光亮度和粗糙的現象沒有好轉。
考慮到新線投產,又采用原溶液及補料等,認為問題不大,在客戶能接受的情況下還繼續生產。同時,對鍍液延長了連續過濾的時間。一天又過去了,鍍層光亮度和粗糙的現象并沒有改善,反而又出現了毛刺,有些產品的出貨受到了影響。
此時,管理者開始重視了,隨組織人員進行排查處理。
2故障分析及處理根據故障的現象,一起巡視了生產線,可以見到鍍層光亮度不好,鍍層表面點狀物較多,用手檢查有刺手感。在完成前處理后的鍍件表面似乎有較多細微的點狀物。
分析后認為引起鍍層光亮度差、粗糙毛刺的原因有百分之70歸結于前處理。隨即對剛上線的鍍件進行跟蹤:鍍件為厚1mm的鋼板經沖制焊接局部打磨等加工而成的某產品的支架,中等油污并附有細顆粒狀物,很輕微的銹蝕。
工件經化學除油后,油污減少;經電解除油后,油污進一步減少,但表面細小顆粒有增無減;第 一次酸洗由于添加了少量的OP乳化劑,經酸洗、清洗后已基本無可見油污,小顆粒略微減少,但表面金屬感較差、不均勻;再經鍍前的電解除油、酸洗后無油污存在,但仍然存在小顆粒并呈現增加的態勢,表面金屬感較差,給人感覺表面不干凈。
而原來的生產線經前處理后,只要不是嚴重過腐蝕的表面,都能得到均勻、呈金屬光澤的表面狀態。
由于酸洗后沒有出現過腐蝕現象,這時意識到電解除油有一定的問題。
將電解除油溶液表面的泡沫撥去,觀察到兩側電極上的氣泡明顯比工件上的氣泡多,是電極反接了。
隨即叫來機修工,讓他檢查電源與除油槽的連接,確認電源的負極連接了鍍件。 河南滾掛鍍生產線小編了解到換回了正極后,故障消失了。